Cтраница 4
Исследования показали, что основной причиной снижения приемистости нагнетательных скважин является образование на поверхности фильтрации малопроницаемой корки из взвешенных веществ, находящихся в закачиваемой воде. Снижение приемистости нагнетательной скважины происходит интенсивно и монотонно. В такие пласты следует закачивать воду повышенного качества. [46]
Уменьшается на 40 - 50 % объем попутно добываемой воды. Однако из-за снижения приемистости нагнетательных скважин срок разработки приблизительно остается на том же уровне, что и при обычном заводнении. На 1 т реагента ( 7 % геля) дополнительно добывается 20 - 25 т нефти. В качестве иллюстрации на рис. 1 приводятся данные расчетов изменения нефтеотдачи и водного фактора во времени для Уртаульского участка при закачке воды с момента обводнения продукции скважин на 75 % и водного раствора лолиакриламида, применяемого на этой стадии разработки. Следует отметить, что на данном участке 80 % запасов нефти подвергается воздействию раствора ПАА и 20 % - законтурной воды. Показатели же разработки представлены в целом по участку. [47]